2025-01-06
耀強(qiáng) 李連勝 劉聰
摘 要:本文主紹了六輥CVC軋機(jī)中間輥竄輥裝置的結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
0 前言
邯鋼西區(qū)冷軋廠2080mm六輥CVC冷五連軋機(jī)是由德國SMS公司設(shè)計(jì)制造的
,CVC軋輥輥系為中間輥,中間輥竄輥軸向竄動(dòng)行程達(dá)±285mm1 竄輥裝置的結(jié)構(gòu)
1.1 竄輥驅(qū)動(dòng)裝置
竄輥驅(qū)動(dòng)裝置主要由固定支架
1.2 竄輥連接裝置
為了連接中間輥與竄輥裝置
竄輥連接裝置主要由三位油缸及其導(dǎo)桿部分
中間輥止推軸承為雙列圓錐止推軸承
2 竄輥裝置出現(xiàn)的故障及其解決方案
2.1 止推軸承燒壞的原因分析及改進(jìn)
中間輥止推軸承為雙列圓錐止推軸承
使用過程中
為解決該問題
改造其結(jié)構(gòu)后
(1)將內(nèi)套1 裝軸承處軸肩尺寸加長
,從66.4mm 改為72.4mm,螺紋段從60mm 縮為54mm,其他結(jié)構(gòu)不變,尺寸鏈上各尺寸相應(yīng)做出更改。(2) 內(nèi)套2將螺紋段從60mm 縮短為54mm
,整體縮短6mm,其他尺寸做相應(yīng)改 變。(3)內(nèi)套3將伸出段從32.5 mm 縮短為26.5mm
,整體縮短6mm,其他尺寸做相應(yīng)改變。2.2 竄輥連接不到位的原因分析及改進(jìn)
為確保中間輥竄輥裝置穩(wěn)定無事故運(yùn)行
,需每年將竄輥止推軸承座解體檢查并更換密封,竄輥裝置結(jié)構(gòu)非常緊湊,若裝配精度不夠,可能導(dǎo)致竄輥連接裝置連接不到位,即換輥后中間輥與竄輥裝置不能正常連接,導(dǎo)致軋機(jī)不能開車。然而,由于對影響竄輥耦合裝置的關(guān)鍵裝配尺寸因素不明,裝配精度不能確定,導(dǎo)致裝配中具有一定的盲目性和偶然性。為解決這一問題,我們對中間輥連接裝置結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,得出在裝配中最終影響竄輥裝置連接的尺寸要素。如圖4所示,中間輥裝入機(jī)架后
,通過內(nèi)套3與中間輥軸肩定位通過尺寸鏈計(jì)算
,得出在確保耦合裝置正常工作時(shí),該裝配間隙的允許范圍;查零件圖得: L= 內(nèi)套3+內(nèi)套1+內(nèi)套2 +鎖緊銷,中間輥與竄輥裝置正常連接的條件為 L1>L2 ,即 ΔL+ LL+L 裝配間隙1 ,即當(dāng) L 裝配間隙1<ΔL,能正常連接,ΔL 的波動(dòng)范圍為 0.12 ~1.14,其大小由各零部件及輥?zhàn)拥闹圃炀葲Q定,故為保證所有中間輥都能正常耦合鎖緊到位,L裝配間隙1<0.12mm;因此,在裝配時(shí),用塞尺檢測該間隙,并調(diào)整裝配,確保裝配間隙在計(jì)算得來的允許范圍之內(nèi),即裝配間隙1L裝配間隙1<0.12mm。2.3 液壓缸密封磨損頻繁導(dǎo)致漏油的原因分析及改進(jìn)
投產(chǎn)初期
(1)端蓋內(nèi)套密封結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不合理
(2)液壓油進(jìn)入有桿腔后
42CrMo鋼在工程中使用時(shí)通常是調(diào)質(zhì)態(tài)[3]
,在淬火后選擇不同的回火工藝,使得材料具有不同的力學(xué)性能以滿足不同的使用需求。作為加壓油缸耳環(huán),在使用過程除了受到拉壓載荷外,不可避免的要受到一些沖擊載荷,因此除了具備必需的強(qiáng)度外,還要求材料具有良好的韌性。然而,本文所觀察到的斷裂耳環(huán)的顯微組織由網(wǎng)狀分布的先共析鐵素體和珠光體組成,顯然未經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理。沖擊試驗(yàn)結(jié)果證明材料的沖擊吸收能量僅有4J,顯然無法在變載荷及快加載條件下正常工作。3 結(jié)論
加壓油缸耳環(huán)的化學(xué)成分不合格
,鉬含量明顯低于標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)要求。材料未經(jīng)過調(diào)質(zhì)處理,組織由網(wǎng)狀分布的先共析鐵素體和珠光體組成來源:《重型機(jī)械》2013年03期
(版權(quán)歸原作者或機(jī)構(gòu)所有)
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